創(chuàng)新帶來生產(chǎn)力
進(jìn)入六分廠電解車間的二樓,你會(huì)聽到整齊的“咔咔聲”,仿佛萬馬奔騰,這聲音來自我們電解槽槽頭振打電機(jī),那可是我們車間最近才安裝的。要說這個(gè)振打電機(jī)由來,那可就說來話長了。
在銀電解過程中,殘積率和電解速度很關(guān)鍵,在以往的工作中,是兩個(gè)小時(shí)刮一次銀粉,在這個(gè)兩個(gè)小時(shí)中會(huì)因?yàn)榉N種原因,導(dǎo)致銀粉毛刺長、電解片聯(lián)電現(xiàn)象,影響電解速度和銀粉質(zhì)量。對(duì)此車間提出兩小時(shí)刮一次改為每小時(shí)刮一次槽。在外人看來,這只是時(shí)間上的改變,但給我們員工帶來的,可是工作量的增加。電調(diào)女工刮完銀粉后剛傳送出來,又該刮銀粉了,12個(gè)小時(shí)不間斷的工作,還有出槽、清槽、洗濾袋等一系列的工作等待完成,根本忙不過來。
因此,簡化大家的工作成為新的訴求!耙悄軌蜃约簜縻y粉就好了”,不輕易的一句話,似乎成為突破口?墒牵趺床拍軐(shí)現(xiàn)呢?這就用到我們?nèi)f能的機(jī)修工了。我們的機(jī)修工在電調(diào)崗位上觀察了好幾天,經(jīng)過摸索,做出了第一臺(tái)振打電機(jī),又經(jīng)過員工的使用調(diào)整,確定最終方案,先后對(duì)六個(gè)電解槽加裝振打電機(jī)。設(shè)備安裝后,電調(diào)女工在每次刮完銀粉后,只需要按動(dòng)電源開關(guān),銀粉自動(dòng)傳送、脫落到銀粉斗中,槽底報(bào)廢銀粉數(shù)量明顯下降,電調(diào)崗位人工敲銀粉工作從此成為歷史。
一個(gè)小小的技改,帶動(dòng)的是產(chǎn)能與效能的提升。在我們六分廠,這樣的小技改特別多,這得益于我們六分廠的創(chuàng)新觀念,只有全員參與,才能提高生產(chǎn)力。
(六分廠電解車間:盧旗)