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質量是企業(yè)的生命

產品質量關系到企業(yè)的生存,是企業(yè)必須捍衛(wèi)的原則。如果產品質量不達標或存在缺陷,企業(yè)必須全力以赴積極改進,方能止損生存。正像目前三星Note7電池爆炸門所采取的措施一樣。

10月3日,當全國人民都沉浸在國慶祥和的喜慶日子里時,我們復合肥生產的產品質量卻出現(xiàn)了波動:氯離子超標0.1個百分點(國標是不大于3.0)。曾經(jīng)的傷痛歷歷在目:2014年一車產品因氯離子超標0.09個百分點,而被顧客投訴并拒付貨款,雖然事情最后解決了,但對企業(yè)的信譽造成了不小的影響。

當8點班的樣品含量一出來,車間主任、中控人員立即行動起來,對生產配方進行了及時調整,然后取樣分析,卻仍然不合格。停車,在問題沒有解決前,整個生產線只有被迫停下來。生產副總安工與復合肥車間主任們立即召開了現(xiàn)場專題會議,研究對策:從化驗分析反饋的信息表明,問題出在轉化生產工序,而且是從未遇到過的反常數(shù)據(jù):鉀含量低,氯根反而高。

大家開動思維,獻言獻策,圍繞問題展開了討論,并制定出對策。列出工藝中的影響因素:反應溫度、反應時間、原料配比、原料純度,以及設備中的攪拌狀況、反應槽內壁結垢情況、蒸汽加熱裝置情況等等。目標明確后,責任到人,立即對處于停車狀態(tài)的轉化系統(tǒng)逐項進行檢查。各相關崗位人員積極配合:分析儀器藥品檢查、現(xiàn)場儀器儀表校正……

11:00經(jīng)檢查:化驗室各項工作正常,轉化各設備設施狀態(tài)正常、各儀器儀表校正完畢、各種原材料指標檢驗合格。原料配比重新計算后,轉化又開起來了。然后對轉化指標進行分析,結果問題依舊:鉀低氯高。再改變配方,鉀高,而氯根更高了。

10月正是小麥用肥的黃金季節(jié),客戶的訂單、拉貨的車輛都在排隊等候著。從8點鐘出現(xiàn)數(shù)據(jù)異常停車,到檢查、試車、調整、試車,已經(jīng)過去了7個多小時。業(yè)務經(jīng)理電話一個跟著一個,而生產線上近百號人,在停車等待的同時,只有先進行著設備的維護、檢查和清理工作。

困難再多也沒有辦法多。焦人的難題通過電話波及到全國各地,但信息網(wǎng)絡也沒有反饋回來有用的信息:同行沒有遇見過這種情況。

時鐘已經(jīng)指向了18點,是下班的時候了,不時有人接聽電話“今晚可能去不了啦……”沒有人離開。設施設備、儀器儀表、化驗過程、工藝指標條件,一項項前因后果,大家又濾了一遍,逐項排除,最后歸結到原料上。所用原料由硫酸和氯化鉀兩項:氯化鉀是白俄羅斯進口,公司一直在用,之前沒有出現(xiàn)過問題。硫酸是每天由固定客戶供應,經(jīng)分析各項指標也都合格。問題到底出在什么地方呢?經(jīng)生產副總安工向送硫酸的客戶了解供酸情況時,無意中了解到今日早晨用的酸中有他們儲槽底部倒槽的酸,會不會是有酸泥影響而沒有檢測到呢?因為我公司儲槽沒有攪拌混勻裝置,在生產儲槽中取樣,往往會出現(xiàn)隨機性,使問題沒有暴漏出來呢?馬上安排人員從儲槽不同部位、不同深度進行取樣分析。19:23當員工提著一個樣品送往化驗室時,安工一眼看出了問題,這個樣品顏色與其它的樣品不一樣:發(fā)黑。分析結果也證實了安工的判斷:含量不合格,色澤重。雖肉眼看不到雜質,但是樣品再分析沒有重復性,一定有未知因素影響。很快,又取來的幾個硫酸樣品同樣存在著這個問題。

“立即清理硫酸槽”安工果斷的下達了命令。很快,機修改造管道、業(yè)務人員聯(lián)系拉硫酸的槽車……

已經(jīng)接近午夜時分,300多噸的硫酸,逐漸被槽車轉移。儲槽置換,重新打入合格的硫酸。

10月4日,當黎明的曙光微現(xiàn)時,忙碌的轉化區(qū)域已經(jīng)恢復平靜。轉化設備默默的在運行著,車間烘干機上的振錘在有節(jié)奏的敲打著,員工們按部就班的忙碌著,好像什么事也沒有發(fā)生過一樣,一切又都步入了正軌……

這次質量波動,所體現(xiàn)出來的意識和敬業(yè)精神有目共睹:寧可停產也不把不合格產品流入到下一道工序;為工作可以犧牲個人的時間,模糊上下班的概念;重視工作中的每一個細節(jié),辦法總比困難多。同時,也體現(xiàn)了我們萬洋人負責任的擔當精神,更是我們萬洋精神“不貪、學憨、敬業(yè)”的寫照。


在這樣的精神鼓舞下,有這樣的一群萬洋人,萬洋明天一定會更美好。