脫模神器
粗鉍工段的合金脫模作業(yè)一直是貴金屬事業(yè)部鉍車間所有員工比較頭疼的事情。合金從爐里出來8小時后無法完全冷卻,為了脫模,他們只好使用行車將模具連同合金一起吊起,然后再使用大錘一遍又一遍的敲打模具,利用合金加模具下垂的力量實現(xiàn)合金脫模的目的。這樣不僅操作不便,還增加了員工的勞動力和行車損壞,甚至還有墜落的風(fēng)險。
事業(yè)部機電班針對這一問題,結(jié)合車間爐前工進(jìn)行深入討論,成立了以機電班長成強為組長的攻堅小組,力爭改變目前合金脫模作業(yè)方式,達(dá)到減少員工工作量和行車使用安全的雙重目的。功夫不負(fù)有心人,剛進(jìn)入11月,好消息傳來:機電班利用6段槽鋼和1個千斤頂改造的脫模神器誕生了!新的脫模工具在底部使用一根軸將合金的篦子連接起來,再利用行車將脫模工具和盛有合金的鉛槽一并吊起,待鉛槽離開地面,在脫模工具的頂部給千斤頂加力,利用千斤頂不斷增加的力量迫使合金從槽內(nèi)脫落,在一旁參與試驗的爐前工老李興奮地說:“太好了!太好了!再也不用大錘掄不停了,既省力又省錘,還能延長鉛槽壽命!”
看到老李興奮的模樣,成強的臉上露出了欣慰的笑容。新工具的使用既降低了作業(yè)中的安全風(fēng)險,也進(jìn)一步減輕了員工的勞動強度。小小的改善解決大問題,在現(xiàn)場管理提升過程中,貴金屬事業(yè)部機電班將持續(xù)開拓思路,從點點滴滴入手,不斷做改善,讓員工真正從改善中受益。