小改造撰寫環(huán)保大文章
在目前國家對環(huán)保管理的高壓態(tài)勢下,對尾氣排放的在線控制也提出了較高的要求。對此還原一車間結(jié)合生產(chǎn)運行的實際情況,在環(huán)保設(shè)備上做足功課,通過小技小改,解決環(huán)保設(shè)備上的問題,提高設(shè)備的運行能力,確保尾氣達標(biāo)排放。
還原一車間原有的脫硫設(shè)備除硫能力有限,當(dāng)遇到底吹爐反應(yīng)不好的高鉛渣進入還原爐內(nèi)時,會造成還原爐煙氣含硫濃度偏高,時常造成尾排數(shù)據(jù)超標(biāo)。
針對這一問題,還原一車間反復(fù)研究解決的方法,車間主任盧誠多次帶隊到其他車間學(xué)習(xí)了解并研究尾排處理的設(shè)備、工藝以及脫硫效果,根據(jù)本車間的實際情況,結(jié)合事業(yè)部設(shè)備技術(shù)人員對車間的環(huán)保設(shè)備進行現(xiàn)場研究分析,提出解決問題的具體方案:利用脫硝塔兩個閑置的循環(huán)泵,增加一套雙氧水噴淋脫硫的工序。在出現(xiàn)煙氣中含硫較高時,將雙氧水噴淋脫硫設(shè)備開啟,利用稀釋后的雙氧水與煙氣中的二氧化硫反應(yīng),使二氧化硫氧化形成硫酸,從而達到脫硫的目的。
經(jīng)過幾個月的試用,設(shè)備運行平穩(wěn),除硫效果得到了明顯的改善,降低了二氧化硫的在線超標(biāo)的次數(shù)。這次脫硫設(shè)備的小技改,取得的效益有目共睹。它不僅增加了原有設(shè)備的脫硫能力,解決了煙氣中殘留高的問題,還減少了因尾排數(shù)據(jù)升高造成的停機次數(shù),大大提高了生產(chǎn)效率,為整個三連爐的穩(wěn)、順、高產(chǎn)提供堅實而可靠的保障。