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小技改做出大文章

      離子液脫硫是新項(xiàng)目,沒有原始參考數(shù)據(jù),人員操作不熟悉,工藝指標(biāo)生疏,近段生產(chǎn),在操作上沒能及時(shí)調(diào)整工藝參數(shù),導(dǎo)致脫硫效果不好,嚴(yán)重制約二分廠還二車間生產(chǎn)。

      副總經(jīng)理盧均勝要求,由二分廠廠長(zhǎng)李廣成對(duì)離子液車間員工進(jìn)行培訓(xùn),務(wù)必采取有效措施解決尾氣達(dá)標(biāo)排放問題。

      接受任務(wù)后,李廠長(zhǎng)組織大家在分廠四樓會(huì)議室進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。他跟大家具體分析了離子液脫硫塔存在的問題:一、貧液冷卻器面積過少,引起貧液進(jìn)塔溫度高于45℃,甚至達(dá)到50℃左右,嚴(yán)重影響貧液吸硫效果。二、洗滌塔洗塵降溫能力差,洗滌塔煙氣溫度過高,高達(dá)47℃-48℃,影響吸硫效果。同時(shí),還把煙氣中有毒顆粒帶入離子液,降低離子液中有效陽(yáng)離子的濃度,造成浪費(fèi)。

      針對(duì)離子液脫硫塔設(shè)備存在的隱患,李廠長(zhǎng)提出:只有加大富液解析程度,才能提高貧液的吸硫效果!皩(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)”,李廠長(zhǎng)親自到離子液車間指導(dǎo)。他運(yùn)用大氣壓與沸點(diǎn)成正比的原理,降低了再生器冷卻出口壓力,由原來正15到負(fù)2左右,降低了液體的沸點(diǎn),加劇了液體的沸騰,增強(qiáng)了富液解析率。目前,離子液尾排二氧化硫低于排放標(biāo)準(zhǔn),還二車間的生產(chǎn)得以穩(wěn)定。